左右,而當前設備處理后的水總硬度只能降到
180mgl,遠遠達不到標準。
我立即聯(lián)系維修人員對樹脂層進行更換和再生處理,經過一番緊張的搶修,設備恢復正常運行。三天后的水質檢測顯示,總硬度降至
55mgl,ph
值也回升到
10。2,各項指標均回歸到安全區(qū)間。
除了日常監(jiān)測,在鍋爐啟動和停爐階段,水質數據更是起到了決定性作用。有一次,鍋爐計劃停爐檢修一周。
停爐前,我和小李對爐水進行了全面檢測,發(fā)現(xiàn)溶解氧含量達到了
0。3mgl,遠超停爐保護要求的
0。1mgl
以下。若不進行處理,在停爐期間,高含量的溶解氧會加速金屬部件的氧化腐蝕。
我們迅速制定方案,采用堿液法對鍋爐進行停爐保護,將氫氧化鈉和磷酸三鈉按比例配制成保護液注入鍋爐,使爐水
ph
值提升至
12。5,有效隔絕了氧氣與金屬的接觸。一周后鍋爐重新啟動時,內部金屬部件完好無損,為公司節(jié)省了數萬元的維修成本。
通過長期的水質監(jiān)測和數據分析,我們還發(fā)現(xiàn)了一個規(guī)律:當原水濁度超過
10ntu
時,鍋爐的熱效率會下降
3%
-
5%?;谶@個發(fā)現(xiàn),我們在供水系統(tǒng)前端增設了高效的過濾裝置,將原水濁度穩(wěn)定控制在
5ntu
以下。
改造后,經過三個月的運行數據統(tǒng)計,鍋爐的平均熱效率從
82%